改造共涉及5个计量站,2个阀组站,数采、控制部分采用和利时公司的FOPLC系统,计量站中CPU通过RS485通讯模块与一台智能质量流量计通讯,读取流量计中16个计量数,另一个RS232通讯模块连接数传电台,CPU模块负责协调两个通讯模块的工作,并执行计量间内三相分离器的压力调节和液位控制。阀组站内为10口井的计量阀组,配有CPU和若干I/O模块,CPU除执行控制任务外,还可以将设备运行状态信息通过电台传到中心站。
中心站为标准PC,运行和利时公司的FOCSOFT3.0 软件。在FOCSOF3.0中定义一个轮询标签,每当系统对轮询标签采样时,FOCSOFT自动启动操作电台指令,通过电台发出一个带站号的轮询指令。1#到7#RTU站均可以收到该指令,但只有自身站点符合轮询指令中站号的PLC才会应答,将预先存储在寄存器中的数据上传,PC收到数据后向PLC发出确认信息,表明本次通讯结束,并把数据存入相应的标签。当中心站有数据下传时,操作原理基本相同。PLC将接收到的下传数据存入寄存器,供控制程序调用。轮询周期通过设定轮询标签的采样频率设定。如果某次通讯因故没有成功,中心站会发出报警,直到下次通讯恢复后报警结束。
本系统在塔里木油田应用后,运行稳定,中心站对7个RTU站的轮询只要几分钟就可以完成(中心站与RTU站间最远距离13公里)。数据采集准确无误,避免所有人为因素,真正实现了计量自动化。用户认为这套系统的使用在降低劳动强度的同时,大大提高了生产效率,为塔里木油田的自动化作出贡献。(摘自和利时公司)
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