4#外输油泵出口电动阀在运行中发现自动启停开关不起作用,被迫停泵。4#外输油泵是该站的主力油泵,该泵的停运,不但影响自动化生产设施的正常运行,而且势必严重影响正常的原油外输生产。因此,必须立即对其抢修,以确保原油外输的正常生产。站长陈立嘉立即组织电工及其他维修人员赶赴现场进行抢修。
由于是自动化高新设备,以前没有接触过,更别说是维修,怎么办?为了解决这一生产难题。该站的科技攻关小组,发挥集体智慧,向这一“高科技堡垒”,发起攻关冲锋。
他们按照电动阀执行机构的拆装要求和电路图进行拆卸逐一检查,经过对照电路图查找,故障终于查明,原来是该阀的控制回路没有电源,再经仔细检查,最后确定是MK1控制模块损坏,必须立即更换模块。原因查明后,他们立即向上级有关科技部门汇报,请求立即抢修。但是,得到的答复是厂家最快也得3天来修。怎么办?如果等厂家来修,势必影响原油外输正常的生产运行。为了不影响正常生产,他们不等不靠,找来备用模块,按照安装说明进行安装。模块安装完后,必须进行调试。但是以前从没有接触过,如何调试又成为一道难题。为了破解这一难题,他们查找资料,集思广益,精心研究,参考安装线路说明,终于调试完好,使4#外输油泵很快恢复生产运转,确保了原油外输生产的正常运行。
此次电动阀抢修,不但节省了大量资金,而且保证了生产的正常运行。同时使该站的自动化维护水平得到了极大提升,保证了自动化设备的优质运行。
(转载)



