1、存在问题
变频柜放置在400V开关室内,运行环境良好,但往往由于距电机较远,需用电缆长距离传输非50 Hz 交流电能,因此,高次谐波及过电压的威胁必须考虑。当传输距离大于60m 时,必须安装电抗器。这就增加了额外损耗。此外,变频柜安装在凝结水泵附近,虽然消除了高次谐波及过电压的威胁,但夏季的环境温度及变频器运行中产生的热量,对电子元件的安全、稳定性构成威胁,因此,散热问题须高度重视。变频改造后,对设备质量和管理工作的要求更高,因此,自动投入率和调节品质仍需改善。列问题有待解决:
(1) 机组AGC投用后,若负荷变化速率大,自动变频则难以跟上负荷变化;
(2) 变频器距电机较远时,电抗器取值0.08mH,大于此值时过热严重,通过频谱仪分析,有针对性增加阻波器是改进的方向;
(3) IGBT温度保护测点采用双金属片传感器,误差较大,定值设置不便,应改用热敏电阻,经A/D转换后送CPU处理;
(4) LB变频器为马鞍山发电厂制造,控制电流与工作电流达6个数量级且共处于一体,工艺复杂,需要充分考虑布线与屏蔽。
2、前景展望
本文介绍的凝结水变频控制系统已在马鞍山发电厂11#和12#机的凝结水泵上投入运行,运情况表明,系统的整体性能有了很大的改善,并且有明显的节能效果,创造了可观的经济效益。由于变频技术在发电厂的应用范围不应限于凝结水系统,按我国装机容量3.5×108kW 计算,厂用电占8%,其中80%为转动机械电耗,而400V辅机又占转动机械电耗的22%,即492 ×104kW。如年运行6000h,按节电30 %计算,每年可节电88×108 kW·h ,具有极大的潜在效益,同时大大改善了异步电机的可控性,简化了控制手段,提高了效率,加快了调节速度,增强了系统的动态响应性能,并且减少了维护工作量。随着大功率电力电子设备制造技术的成熟,变频调速必将成为电力拖动工艺上的一场变革,因此前景非常广阔。
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